粉碎機除塵係統的改進
發(fā)布日期:2020-06-09
我公司焦化廠58-型焦爐年(nián)產焦炭60萬t.年輸煤量約80萬t。各轉運站、粉碎機產生大(dà)量粉塵(chén),工作環境惡劣,因此,在粉碎機崗位安裝了反吹布袋除塵器。
1、存在的問題
除塵器對粉塵的控製起到了積(jī)極作用,但經過多年的運行,仍存在以下問題:
1)集塵(chén)罩在除塵風管附近為負壓,能夠達到滿意的收集效果.但遠離除塵風管處效果(guǒ)不佳。
2)在粉碎機高速錘頭的旋轉(zhuǎn)作用下,整(zhěng)個腔體為正壓,並影(yǐng)響(xiǎng)到(dào)除塵罩(zhào)壓力。
3)除塵罩內靠近風管的位置,負壓較大,除(chú)塵灰中大於100um的塵量占總塵量(liàng)的35%。
2、除塵係統(tǒng)的改造
考慮對除塵風機(jī)進行改(gǎi)造,但該(gāi)方法需要(yào)更換除塵器電機,改造吸風管道,投資較大。改造風機後,因風量、風壓增大,運行能耗高,增大了運行費用,該方案不(bú)可取。
為此,我們(men)采(cǎi)取減低、平衡除塵罩內壓力的方式。在兩台粉碎機的進料連接部位兩側增加了兩條風管,使高速旋轉的錘頭(tóu)產生的氣流在兩台粉碎機(一開一備)內形成循環風,大大降低了粉碎機腔體內壓力,從而降(jiàng)低了除塵罩內(nèi)壓力。通過提升吸塵管、增高除塵風罩,使除塵風罩內壓力相對(duì)平(píng)衡。
3、改(gǎi)造效果與建議
改(gǎi)造(zào)後,除塵罩內部形成負(fù)壓(yā),整個除塵罩內壓力均衡。減少了吸塵管道、除塵布袋(dài)因煤塵顆粒偏大所造成的堵塞現象(xiàng),降低了工人疏通吸塵管的工作(zuò)量。減少了除塵罩周圍煤塵的逸散,使粉塵濃度達到了塵毒標準。
改造後,處理風量為7
977m3/h,過濾風速為1.1m3/min·m2,略(luè)高於最佳過濾風速0.6-0.9m3/min.m2。建議(yì)改變閥門開度,調節管道阻力以(yǐ)降低風量,從而(ér)提高除塵效率。現除塵器漏風率偏大,需對除塵器設備(bèi)、管道等處進行檢(jiǎn)漏,加以密封。
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